El día de hoy corregimos un error de programación en el combo de subir o bajar el brazo que ocasionaba un descontrol de los motores del desplazamiento, también seguimos realizando pruebas con el brazo.
Somos un equipo de robótica que ha participado en competencias nacionales e internacionales, aquí publicamos nuestros proyectos así como los avances de cada sesión de trabajo.
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